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為切實增強金翅嶺金礦廣大干部職工抓重點、攻難點的責任感和使命感,持續提高氰冶生產技術指標。金翅嶺金礦實施氰化二車間分級磨礦系統改造項目,持續降低氰化尾渣及壓濾液品位,提高金的回收率。
此次改造,氰化二車間注重加強企業自主創新能力。重點抓好二次分級磨礦改造和碳吸附優化兩個項目,一方面降低氰渣品位,另一方面提高浮選液的純凈度,提高炭吸附效率。項目改造以來,氰化二車間堅持技改和生產兩手抓、兩不誤,在不影響正常生產情況下,對生產線逐項進行改造,穩步推進技改項目實施。
為提高改造后的分級效率,車間對整個磨礦系統同時進行優化,并于3月5日投料運行。在炭吸附項目改造過程中,氰化二車間作為項目實施者,堅持自力更生,開源節流,采用單價為366元的積壓耐磨塑料板代替單價為3738元的不銹鋼沖孔板,并組織職工人工鉆孔3萬多個,節省材料成本14萬余元。為使炭吸附效果最佳,車間將3臺閑置的置換壓濾機作為凈化水裝置,改造過程中本著“有舊不用新,能修就不買”的原則,先后修復液壓系統3套,修復水泵2臺,改造2個儲水槽,架設閑置管路260米,節約成本3萬元。
功夫不負有心人。3月8日,磨礦分級系統改造完成調試并正常運行。磨礦細度-400目含量穩定98.00%以上,日處理能力500噸/天,伴隨著磨礦細度的提升,氰化尾渣金品位降低了0.15g/t左右,炭吸附出液品位下降0.2g/m3以上,為完成公司既定目標打下了堅實的基礎。