
一 線 傳 真
今年以來,金翅嶺金礦緊扣降本增效工作重點,充分挖掘降本空間,瞄準節能降耗、修舊利廢等環節,強化管理,深挖增效潛力,助力企業高質量發展。
把好節能降耗“主動關”
為保障企業生產、生活用水的持續供應,降低企業生產經營成本,3月份,設備能源科著手對井下取水方式進行優化改造。為保證施工效率,一是根據施工需求計劃,采購員第一時間前往商家逐一落實工程相關設備、材料計劃進程,并實時督導進度;電纜等加工周期較長的,采購員每天跟蹤加工進度,要求廠家安排第一順位發貨。二是設備管理員及時與安全生產科及車間聯系,全程現場監督施工過程,嚴把質量、安全、工期關,確保嚴格按照審核通過的施工方案進行,三是將降本增效貫穿整個改造過程始終,用鋼板下腳料制作法蘭加強筋;拆除風管、安裝軟啟動、地下管路地表清挖等工作協調機修車間自主完成,合計節省費用7000余元。
整個工程僅用8天時間全部完成,并一次性試開成功。優化后,提高了礦井取水系統的安全運行系數,每天可以節能13014kwh,滿負荷運轉年可節約電費300余萬元。
練好修舊利廢“主動關”
各車間遵循“修舊利廢、變廢為寶”理念,不斷激發職工修舊利廢、節約創效的積極性和創造性。一是廢舊物資再利用。一季度,選礦車間清理整頓死角盲區,累計修復陶瓷過濾機濾板、廢舊浮選泡沫泵及除塵器布袋等;對廢鐵、廢舊設備等物資進行分類,做到“顆粒歸倉”,累計回收含金物料100余t,清理廢鐵4.5t,回收舊設備設施、電機15臺(套)、運輸皮帶40余米等。二是高效盤活閑置資產。一季度,設備能源科通過摸底排查,調撥各車間閑置的4臺高壓開關柜、3臺閑置金柜壓濾機及1臺小型空壓機至各生產車間,共節省購置費用22.05萬元。
做好自主加工“重頭戲”
機修車間深挖降本潛能,在確保安全生產穩定運行的基礎上,不斷加強自主創新、自主加工能力,自主承擔氰化一車間加料系統改造工程中鏈板給料機安裝工作,從前期給料機材料的除銹、刷漆,接礦槽制作安裝,到平臺安裝、料斗安裝,到后期傳動安裝調試、護欄安裝及電纜電槽安裝、管路鏈接,安裝過程中的小零部件全部提前預加工,以縮短安裝周期。整個安裝過程歷時短短26天的時間,3月13號正式通過驗收。鏈板給料機應用后可實現均勻給料,從源頭上確保氰化原料技術參數的穩定,為后續氰化流程的穩定提供前提保障。同時,改造后每套系統可減員1-2人,且大幅降低職工的勞動強度, 整個作業過程采用一鍵啟停,安全可靠。